為了更好地實現(xiàn)降本增效,盛樂熱電不斷強化煤泥與劣質(zhì)煤摻燒管理、加大摻燒力度,劣質(zhì)煤摻燒工作取得明顯成效。
一是加強摻燒分析。根據(jù)煤場庫存及來煤情況,編制了《儲煤場分區(qū)堆放及上煤方案》,進一步優(yōu)化存煤結構、方便配煤上煤。成立配煤摻燒技術組,進行各負荷工況下不同摻燒比例的燃燒試驗,從制粉系統(tǒng)最大出力情況、鍋爐燃燒及輸灰情況、飛灰含碳量及不同煤泥摻配比例煤倉堵煤情況等做全面的數(shù)據(jù)整理、匯總,適時召開專題會調(diào)整摻配方案,完善了《劣質(zhì)煤及煤泥摻燒技術措施》。
二是不斷提高摻燒比例。在保證機組安全運行的前提下,不斷提升生產(chǎn)人員在摻燒過程中解決實際問題的能力。結合機組負荷、鍋爐燃燒情況,在明確機組不同負荷段的煤泥、劣質(zhì)煤摻配比例和摻配方式基礎上,各運行班組摸索加大煤泥、劣質(zhì)煤摻燒量,4月份單機運行煤泥及劣質(zhì)煤摻燒比例完成77%,同口徑對比,降低燃煤費用約228萬元。進入5月,目前摻燒比例平均已達90%,降本增效成果顯著。
三是提升系統(tǒng)效能。由于煤泥、劣質(zhì)煤發(fā)熱量低,出現(xiàn)了AGC響應速率慢及可用率降低的問題,為此公司不斷對協(xié)調(diào)邏輯控制進行優(yōu)化,提升負荷響應速率,據(jù)4月份蒙西電網(wǎng)兩個細則統(tǒng)計報表顯示,公司的兩個細則獎勵電量從3月份的60多萬kWh上升到204萬kWh,在蒙西電網(wǎng)兩個細則的考核排名上升。由于煤泥水分大,易造成制粉系統(tǒng)落煤管堵煤,公司對制粉系統(tǒng)原煤倉進行疏通裝置加裝技改,有效控制了以往因摻配煤泥導致的頻繁斷煤影響安全的問題。由于劣質(zhì)煤所含的煤矸石、石子煤量較大,適時進行制粉系統(tǒng)風煤比優(yōu)化,增大了石子煤排放量,減少設備、系統(tǒng)的磨損。因煤泥、劣質(zhì)煤熱值低于機組設計煤種、校核煤種熱值,意味著同樣的機組負荷所需的煤量增加,同時灰量也在增加,機組輸灰壓力增加,通過對輸灰系統(tǒng)運行方式進行調(diào)整,除灰、輸灰能力進一步提升,可滿足機組滿負荷工況運行,有效的保障了煤泥、劣質(zhì)煤摻燒量。目前,盛樂熱電制粉系統(tǒng)、鍋爐燃燒及AGC調(diào)整、輸灰系統(tǒng)均安全平穩(wěn)運行,摻配燒工作取得階段性成績。
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