在創(chuàng)建本質(zhì)安全型企業(yè)過程中,京泰發(fā)電公司充分重視科技攻關(guān)的作用,通過技術(shù)革新、設(shè)備升級改造,清除安全生產(chǎn)的“攔路虎”,提高了機(jī)組的安全運(yùn)行水平,截至2014年5月28日,累計安全生產(chǎn)達(dá)1578天。
技術(shù)革新為設(shè)備去“病灶”。細(xì)篩機(jī)篩分性能差、堵煤、工作不穩(wěn)定一直是困擾輸煤系統(tǒng)運(yùn)行的老大難問題,成為機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的“攔路虎”。為此,檢修部綜合室年利用年前半個月的時間,組織開展了詳細(xì)的調(diào)研考察。經(jīng)過相關(guān)技術(shù)部門人員的共同討論,確定了改造方案。輸煤系統(tǒng)甲細(xì)篩機(jī)改造工程2014年2月28日開工,3月22日完成,經(jīng)兩個月的試運(yùn)行表明:設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),未發(fā)生任何缺陷,“攔路虎”被降服了。
設(shè)備升級為系統(tǒng)除隱患。京泰發(fā)電公司封閉母線吸附式微正壓裝置是LX-03型系列的早期產(chǎn)品。存在工藝落后,元器件配置不合理等問題。投運(yùn)至今,缺陷頻繁發(fā)生,成為威脅機(jī)組安全運(yùn)行的重大隱患。近年來,國內(nèi)一些電廠由于吸附式微正壓裝置故障引起的發(fā)電機(jī)出口接地短路事故時有發(fā)生。2014年初,公司檢修部電氣專業(yè)經(jīng)過認(rèn)真調(diào)研、多方論證、對比分析后,將原設(shè)備升級改造為開放式微風(fēng)循環(huán)正壓裝置,徹底消除了原裝置的安全隱患,保障了封閉母線長時間處于安全運(yùn)行狀態(tài)。
2013年以來,針對循環(huán)流化床運(yùn)行中暴露出的多項技術(shù)難題,公司通過組建“創(chuàng)新工作室”,開展技術(shù)攻關(guān)及設(shè)備升級改造,先后解決了流化床冷渣器入口膨脹節(jié)燒損、輸煤皮帶撕裂、發(fā)電機(jī)漏氫等重大缺陷26項,完成除塵設(shè)備、疏矸水系統(tǒng)、鍋爐空氣炮系統(tǒng)等重大技術(shù)改造11項,使機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行水平逐年提升。2013年,京泰發(fā)電公司在全國300MW循環(huán)流化床機(jī)組競賽中獲二等獎。
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